嘉峪检测网 2025-05-10 20:00
导读:本文介绍了显示器外壳异常变形失效分析案例。
一.测试背景
客户外包生产的后盖组装后出现开裂情况,开裂原因为塑胶外壳局部位置存在变形导致。客户提供正常品(样品①)和异常品(样品②)委托实验室进行比对分析,追溯异常翘曲的原因。
二.测试方案
三.测试结果
测试位置示例图:
3.1 物理机械性能测试:
3.1.1拉伸强度/拉伸断裂标称应变
3.1.2弯曲强度/完全模量:
3.1.3 悬臂梁冲击强度(缺口):
3.2成份分析:
3.2.1FTIR(红外光谱)分析
3.2.2溶剂萃取液气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)分析:
3.2.3热裂解-气相色谱质谱联用(Py-GCMS)分析:
3.2.4热失重(TGA)分析:
四.分析讨论
物理机械性能测试结论:
1.因标准的测试样条厚度与产品厚度差异过大,故无法同原料数据进行定性对比。两种产品厚度较为接近,可以横向对比两者的相关物性数据;
2.两产品的物理机械性能较为接近,但其中的冲击强度存在一定差异,正常品比异常品明显偏大,异常品比正常品厚度普遍偏小,这可能影响冲击力在样品断面上的传递从而导致数据差异。
成份分析结论:
1.结果表明异常品存在一定含量的聚碳酸酯(PC)成份,正常品并未检查这一成份,表明异常品存在一定的混料现象;
2.混料的引入可能会造成物料混合不均匀,成型保压后的冷却过程中因不同材料膨胀比例不一,会导致局部出现较大内应力。
五.结论
综上,造成外壳件异常翘曲的原因推测为,聚碳酸酯(PC)的混入导致成型后塑件内应力偏大,加之外壳厚度偏薄也为内应力释放提供了客观条件。
六.改善建议
1.当进行切换料或洗机时务必将旧料或洗机料清洗干净,并舍弃前几批试机样;
2.严格管控制品品质,制定相应的规格要求加以管控。
来源:Internet
关键词: 显示器